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鑫普德水处理设备

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新闻中心
EDI设备运行中出现的问题
2021-09-29

    EDI设备在运行过程中由于种种原因,难免发生故障,在运行中必须加强监护和正常维护。

    一、系统自动状态下不启动原因及改进措施

    (1)自动状态下系统不自动启动,其主要原因是:系统停运后,极水排放母管仍在排水,处于虹吸状态,使系统内进人大量的空气。当启动中间水泵后,因初始流量低,系统管道内还存在空气,此时启动浓水泵,浓水泵内空气排不出,便形不成真空,系统启动不起来。

    改进措施:

    在启动设备时,可先松开浓水泵泵体上的排气螺栓,使泵内空气排出后,拧紧螺栓再按控制盘启动按钮,系统启动。

    (2)系统启动后,又自动停运。其主要原因是:刚一启动时系统自动延时时间短,系统管道内空气还没有从浓水排放管内排出,便转入自动启动状态。启动后,因浓水泵内吸入空气,破坏真空,便又自动停止,造成启动不起来。

    改进措施:

    1)把自动启动延时调整,延长5~6s,中间泵启动后,管道内空气基本排净,便可自动启动。

    2)为防止EDI设备停运后系统内进入空气,当系统停运后,应立即关闭极水排敖总阀,即极水排放浮子流量计人口阀门,这样就可避免EDI系统内进入空气。

 待下次启动设备时,再将极水排放总阀开启,设备便自动启动了。    

    一、整流器间歇的原因及改进措施

    在EDI设备运行中,整流器间歇的主要原因是内部温度过高,因自动控制系统都设置了温度高控制器,达到控制点后,整流器便自动停止运行,特别是在夏季,造成整流器间歇的原因及改进措施如下。    

    (1)环境温度高,通风不良,整流器间歇。    

改进措施:   

    在夏季环境温度高的状况下,水处理间应将门窗全开,让室内通风良好。

    (2)整流器风扇上的灰尘太多,造成风量降低。    

    改进措施:    

    在EDI设备停运时,打开整流器护罩,清理风扇叶片灰尘。

    (3)整流器风扇故障,停止转动。

    改进措施:

    马上找电气人员进行处理,如果烧坏可更换风扇。

     三、产水电阻进行性下降的原因与改进措施

    EDI在运行中会出现产水电阻进行性下降,产水水质逐渐变差,其主要原因是阴、阳膜和阴、阳离子交换树脂污染。

    1.进水中有机物胶体污染

    化学水处理系统,采用盘滤、超滤、反渗透的产水进入EDI系统后,特别是地面水为水源的系统,由于盘滤的截污能力只有50~lOO)um。以上的杂质被截留去除,目前超滤对悬浮物的截留在0%~30%,对有机物、胶体只能去除相对贫子量为50 000--4100 000的有机胶体物质,低于50 000相对分子量的,便进入反渗透系统,而反渗透也只能去除相对分子量大于200的有机物胶体,低于200分子量的便进入EDI系统。这部分低分子量的物质便被组件内的阴、阳离子交换树脂吸附在骨架的网孔上和阴、阳膜的表面上,阻碍了阴、阳离子的置换反应和水中离子穿透阴、阳膜。

    改进措施:

    该系统必须采取混凝措施,向原水中投加一定量的混凝剂,使水中胶体脱稳,混凝过滤除去,并在超滤后,设置活性炭过滤器,这样超滤将水中大分子有机物胶体除去后,进入活性炭过滤器。活性炭具有吸附低分子有机物胶体的良好特性,可使水中低分子有机物胶体含量大大减少,不但减轻反渗透的污染,也可有效降低EDI组件的污染,保证EDI设备的正常除盐和产水水质。

      2.EDI设备产水二氧化硅严重超标

    根据EDI设备的工作特性。其除去水中盐分的原理主要是靠直流电的作用,使水中阴、阳离子发生电子迁移,并穿透阴、阳膜,进入浓水室,利用浓水排放,把阴、阳离子带走。

    由于硅化合物属于弱电解质,发生电子迁移的速度缓慢,并且会在淡水室中的阴离子交换树脂内吸附聚积成多硅酸物质,并被覆盖在树脂的表面上堵塞孔道,使阴树脂的交换容量降低。另外,也会被附着在组件内阴、阳树脂膜上,阻碍其他阴离子的透过,并使产水中Sioz含量增加。硅含量较高,水中S102含量就在30~50tig/L之间,当运行半年后,产水中Si02含量在lOOyg/L左右,运行2年后,EDI产水二氧化硅高达200tig/L,严重超过了锅炉的给水标准。

    特别足胶体硅,EDI除胶体硅的能力更弱,当EDI产水中的Si02和胶体硅进入锅炉后,胶体硅在高pH值和高温高压下,便分解成Si02,使炉水悬浮物含量增加,饱和蒸汽中溶解Si02量增加蒸汽品质恶化,汽轮机积盐,带来一定的危害。

    改进措施:

    为了减少EDI组件胶体硅和硅化合物的污染,在原水的预处理中,必须采取除硅措施。其处理措施如下:

    (1)向原水中投加一定量的硫酸铝或聚合氯化铝,剂量在15~30mg/L,可有效去除原水中的胶体硅及硅酸化合物。原水中含硅大于5mg/L、Si0。>4mg/L时,就应该考虑除硅,其加药量应根据水中硅含量确定,并通过运行状况和水质变化情况进行调整。   

    (2)可向水中投加一定量的氧化镁,俗名称凌苦土,也可起到除硅的效果。

以上方法,投加时必须加入到杀菌剂以后,不能加在杀菌剂之前。    

      3.EDI组件内阴、阳树脂的铁污染

    ED1设备运行中的铁污染,也是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之一。

    在原水中和预处理的系统中,一般原水泵的出入口管道及无阀滤池的进出水管道等,大都是采用普通钢管,没有进行内部防腐处理。造成系统内铁含量增高,铁被腐蚀后,溶解在水中的铁大都以氢氧化亚铁的形式存在,并进一步氧化,变成Fe(OH)。。Fe(OH)。是胶态物质,Fe(OH)。是悬浮状态,由于树脂对铁的亲合力强,故被树脂吸附后,会造成不可逆反应。在阴、阳离子交换水处理中,阴、阳床会经HC1再生或清洗,可把树脂内的铁大部分除去。但在EDI设备的运行中,则没有HC1再生和清洗,进水中的微量铁便会在阴、阳树脂和阴、阳膜上黏附。而且,由于铁呈化合物胶俸状态存在,铁的导电性能强,还来不及与阳离子树脂反应,便被EDI组件内靠近阴膜水中,铁在大电流的作用下向阳膜迁移。单纯的铁离子易于穿透,而胶状物的铁化合物则不易穿透阳膜,便被吸附在阳膜表面,污染阴、阳膜,最终导致EDI组件的工作性能下降,产水质量差,电阻值呈现进行性降低。

    EDI被铁化合物污染后,会使树脂中毒,并失去交换能力。

    例如,某单位EDI才用一年,树脂中便有部分呈现黑色,这是离子交换树脂铁中毒的突出表现。

    改进措施:

         (1)在水处理系统内,由其是预处理系统,应尽量采管道。由于自来水或自备水源管道,大都是普通钢管,水处理的后处理管道也都防腐,只有预处理管道和生水加热器、蒸汽管道

等,没有防腐(会增加系统含铁量)。为此,除不能用防腐管道的,都应采用防腐管道,以减少系统含铁量。

    (2)预处理的前置过滤器,应尽量采用锰砂过滤,它是除去进水中含铁量的有效措施。

    (3)有条件的单位,应尽量在活性炭过滤器或超滤后安装电磁除铁设备,用以除去进水中的铁。

    通过以上措施,方可避免EDI组件的铁化合物污染。



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